一,、含砷工業(yè)污水的組成
1. 污酸
銅精砂中砷一般以銅的硫化物形態(tài)存在,,主要是以砷黝銅礦(3Cu2S.As2S3)和硫砷銅礦(Cu3AsS4)存在。含砷礦物在采選過程中基本不溶于水而賦存在銅精砂中,。在熔煉過程中,,銅精砂中的砷由于高溫絕大部分進入冶煉煙氣中,并以As2O3的形態(tài)存在,。而冶煉煙氣通過凈化,、干吸、轉(zhuǎn)化的工藝流程制成硫酸,。制酸工藝采用一轉(zhuǎn)一吸時,,煙氣中As2O3絕大部分進入制酸尾氣中,經(jīng)尾氣處理系統(tǒng)進行處理和回收,,使尾氣達標(biāo)排放,。但現(xiàn)有尾氣處理工藝存在著處理費用高,且尾氣排放難以達標(biāo)的問題,,所以冶煉煙氣制酸企業(yè)大都通過技術(shù)改造盡可能采用兩轉(zhuǎn)兩吸制酸工藝,,使制酸尾氣能夠達標(biāo)排放。而煙氣中的As2O3及其它雜質(zhì)則進入定期抽出的污酸中,,再對污酸進行處理,,回收其有用金屬。分析一些企業(yè)的排出污酸中含砷量一般均達3~10g/L,,特殊情況高達20g/L,,并含其它有害雜質(zhì)。如貴冶和金隆銅業(yè)公司的污酸成分,,見表1,。
成分 | H2SO4 | As | F | Cu | Fe | Bi | Cd |
貴冶 | 529.9 | 5.281 | 1.181 | 1.348 | 0.545 | 0.410 | 0.149 |
金隆 | 1340.0 | 1.4 | 5.900 | 0.100 | 13.100 |
2. 污水
冶煉企業(yè)的工業(yè)污水主要來源于電收塵沖洗、硫酸車間地面沖洗水和其它工況點被污染的生產(chǎn)水,。水量大,,成分復(fù)雜,含有As,、Cu,、Pb、Zn,、Cd等有害金屬離子,,需進行深度處理后才能達標(biāo)排放。有代表性的廠區(qū)工業(yè)污水成分見表2,。
二,、含砷污水的處理
1. 高砷污酸的處理
1.1 處理原理
化工企業(yè)在硫酸生產(chǎn)中排出污酸一般采用石灰乳多段中和即可達到予期效果,而銅冶煉企業(yè)硫酸生產(chǎn)中的污酸由于高砷雜質(zhì)的存在,必須采用硫化法除砷及銅離子后,,再進行中和法處理,,才能使工業(yè)污水達標(biāo)排放。目前國內(nèi)廠家污酸處理主要采用硫化→中和→氧化工藝或中和→硫化→氧化工藝,。經(jīng)生產(chǎn)實踐驗證,,取得了滿意的效果。如金隆銅業(yè)公司采用的污酸處理工藝見圖1
1.2 影響因素
由于污酸中硫酸含量約在100g/L左右,,pH≈0,,在中和反應(yīng)過程中一般控制pH=1.5~3.5,,故對后續(xù)除砷反應(yīng)影響甚微,。污酸中砷主要以三價砷的形態(tài)存在,即AsO+離子,,分析砷的電位—pH圖,,在硫化去砷反應(yīng)中,應(yīng)控制氧化還原電位在-50~+50mv之間,,經(jīng)生產(chǎn)實踐證明,,在此控制條件下,砷的去除率可達95%,,而銅的去除率可達98%以上,。
采用分步硫化工藝處理污酸,在處理后的反應(yīng)液中砷濃度一般低于100mg/L,,能夠回收污酸中的有用金屬,,并為污水處理站的達標(biāo)排放創(chuàng)造了條件。但硫化工藝設(shè)備投資和處理成本較高,,處理成本中Na2S的費用約占處理費用的20%~30%,,噸酸處理成本約百元左右。高投入和高成本制約了一些中小型企業(yè)對該工藝的運用,。已有資料顯示采用電積法處理含砷污酸其成本低于硫化法,,目前已形成試驗規(guī)模,相信能很快在生產(chǎn)中得到運用,。
2.含砷污水的處理
2.1 處理原理
銅冶煉企業(yè)均設(shè)有污水處理站,,處理硫酸車間污水和全廠生產(chǎn)污水。一般進入廠污水處理站污水的特點是處理量大,,成份復(fù)雜,。如金隆銅業(yè)公司和金昌冶煉廠的綜合污水水質(zhì)見表2。
成分 | H2SO4 | As | F | Cu | Fe | Zn | Cd |
貴治 | 3920 | 440 | 620 | 300 | 600 | ||
金隆 | 1314 | 182.8 | 86.1 | 172.6 | 547 | 307 | 0.03 |
重金屬離子,,特別是砷離子,,給污水處理工藝的選擇帶來一定的難度。按照GB8978-1996限定的砷排放濃度為0.5mg/L,在設(shè)計選取的工藝指標(biāo)中,,砷離子的總?cè)コ室_到99%,,才能使處理水達標(biāo)排放。采用簡單的石灰乳中和工藝不能保證水質(zhì)達標(biāo)排放,。在近幾年投產(chǎn)的大型銅冶煉企業(yè)和進行技術(shù)改造的環(huán)境治理企業(yè),,對含砷 酸性污水處理均采用了石灰乳兩段中和加鐵鹽除砷工藝,經(jīng)生產(chǎn)實踐證明,,該工藝是行之有效的,,在砷離子達標(biāo)排放時,其它重金屬離子均能達標(biāo)排放,。
該工藝流程見圖2
兩段中和加鐵鹽去除含砷污水處理工藝,,處理效果的優(yōu)劣與工藝裝備及測控設(shè)施的先進可靠程度有關(guān),關(guān)鍵設(shè)備及儀表采用目前國內(nèi)外的先進產(chǎn)品,,能為整個處理工藝的達標(biāo)運行奠定了可靠的基礎(chǔ),。
三、中和渣的處理
脫水后的中和渣主要成分是石膏和鐵砷鹽,,含其它重金屬堿式鹽(Cu(OH)2,Zn(OH)2等),,在目前階段,回收其中的有用金屬難度大,,生產(chǎn)成本高,。為了不造成二次污染,必須對中和渣進行妥善處理,。通常采用渣場填埋,。
四、結(jié)論
銅冶煉企業(yè)含砷污水處理采用硫化法和石灰乳兩段中和加鐵鹽除砷工藝,,能夠達到預(yù)期目標(biāo),,但污酸處理存在著處理成本高的問題,有待于新的處理工藝運用,,目前國內(nèi)已有院校試驗電積法處理含砷污酸,,其成本低于硫化法,將給企業(yè)帶來明顯的經(jīng)濟效益,。
目前銅冶煉企業(yè)含砷工業(yè)污水雖然經(jīng)處理后做到了達標(biāo)排放,,但在處理水返回使用,降低處理成本方面仍有許多工作可做,,這些工作與企業(yè)體制,,管理水平有著明確的聯(lián)系。做好這些工作可明顯提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,。
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